调节螺钉用高频感应加热设备进行淬火产生的裂纹分析及工艺改进

调节螺钉是汽车配套装置上的调节紧固零件。工件材料为42CRMO钢,工件户型端面要求高频感应加热淬火强化,淬火后硬度≥52HRC,淬硬层深度为2-4mm,生产中发现,工件弧状端部高频感应加热淬火后,其表面硬度和硬化层深度符合技术要求,单淬火部位发现淬火裂纹,同时出现0.1mm脱碳曾缺陷,导致工件失效报废。

开始分析认为,调节螺钉出现上述缺陷和失效是由于淬火加热时间长,因而进行了缩短加热时间工艺改进;单缩短加热时间后,虽然工件淬火硬度和淬硬深度合格,并且脱碳层减少至0.005mm,但是工件淬火裂纹缺陷未能获得解决,经进一步分析,决定从改进淬火冷却介质入手,但实验聚乙烯醇水溶液淬火效果不理想,未能解决工件淬火裂纹问题;后采用PAG金蜀8-20淬火介质实验,实验效果良好,淬火裂纹消失,但是检验发现,弧形端面淬硬层深度不均匀,中部硬化层深,边缘处浅。分析认为在,这是感应器设计考虑不足所造成。经实验改进了调节螺钉的淬火感应器。其淬火后工件表面硬度,淬硬层深度均满足技术要求,工件五裂纹及脱碳现象,工件质量良好。

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